隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,帶動(dòng)著我國(guó)科技的進(jìn)步,智能型電動(dòng)閥門(mén)由于采用微處理器和新型元件,智能定位器的性能有了很大的提高,適用范圍更廣,使用更加簡(jiǎn)便、可靠。還有很多廠家生產(chǎn)的智能電動(dòng)執(zhí)行器在功能上大同小異,性能上各有優(yōu)劣,而且也都在進(jìn)一步開(kāi)發(fā)軟件功能,使其得到充分應(yīng)用,提高過(guò)程控制品質(zhì),提升企業(yè)管理水平。
智能型電動(dòng)執(zhí)行器在某廠的實(shí)際應(yīng)用
1)某甲醇裝置C-203A/B/C氧壓機(jī)組震動(dòng)劇烈,其回流管線上的PCV-2008A/B/C調(diào)節(jié)閥,使用常規(guī)定位器,噴嘴擋板不久即出現(xiàn)磨損,零點(diǎn)量程時(shí)有漂移,定位器頻繁損壞,過(guò)程控制質(zhì)量極差、危及安全生產(chǎn);采用定位器后,由于其全密封結(jié)構(gòu),可動(dòng)部件很少,力轉(zhuǎn)換過(guò)程沒(méi)有機(jī)械傳動(dòng),消除了振動(dòng)產(chǎn)生的干擾,使這個(gè)問(wèn)題隨之化解,大大降低了維護(hù)量、節(jié)約了資金,保證了過(guò)程控制質(zhì)量和裝置安全運(yùn)行。
2)某裝置氣化爐廢鍋液位LCV-2003A/B調(diào)節(jié)閥,改造前使用常規(guī)電動(dòng)執(zhí)行器,安裝在氣化爐附近,工作環(huán)境溫度較高,介質(zhì)狀態(tài)為高溫高壓,為防止介質(zhì)泄漏,將填料壓得較緊,導(dǎo)致閥桿動(dòng)作遲滯緩慢,閥位產(chǎn)生階躍變化,穩(wěn)定性較差,對(duì)過(guò)程控制影響較大。而且操作難度大,儀表維護(hù)量多;采用定位器后,定位器通過(guò)兩級(jí)控制,加之與主控氣路連在一起的壓電閥可以釋放很短的控制脈沖,使輸出至膜頭的信號(hào)更、更穩(wěn)定,閥位的變化平穩(wěn)。
3)2005年4月,儀表維護(hù)人員巡檢至某裝置加氫反應(yīng)器液面調(diào)節(jié)閥LV-1501B時(shí),發(fā)現(xiàn)電動(dòng)執(zhí)行器的狀態(tài)指示燈顯示為“R-Y-Y-Y”,由此判斷并檢查出調(diào)節(jié)閥膜頭漏氣,及時(shí)進(jìn)行了處理,避免了因調(diào)節(jié)閥動(dòng)作失靈危及裝置安全生產(chǎn);同樣還是維護(hù)人員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)TV-0706B調(diào)節(jié)閥的電動(dòng)執(zhí)行器狀態(tài)指示燈顯示“R-Y-Y-R”,由此檢查出減壓閥輸出變小,調(diào)節(jié)閥供氣壓力不足,無(wú)法滿足行程要求。維護(hù)人員檢查后發(fā)現(xiàn)減壓閥損壞,及時(shí)更換了減壓閥并按額定要求恢復(fù)氣源壓力,避免了操作過(guò)程中因調(diào)節(jié)不到位而影響過(guò)程控制和產(chǎn)品質(zhì)量。
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